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钢轨闪光焊接工艺研究

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A汽车s轨道交通 f1 utomobile&Locomotive Industry 钢轨闪光焊接工艺研究 北车(北京)轨道装备有限公司 (102202) 姜丽丽智学元洪保麒 1.概述 钢轨闪光焊接作为一项技术含量高、工艺难度 大的铁路道岔制造专有工艺,直接体现着道岔生产 厂家的加工水平。公司本着技术发展的需要,展开 了U75V 60kg/m钢轨闪光焊接工艺研究。通过工艺 试验研究,完成U75V材质的60kg/m钢轨闪光对焊 的形式试验,焊接出符合TB/T 1632--2005《钢轨焊 接》要求的60kg/ITI钢轨焊头,为制定U75V材质的 60kg/Ill钢轨闪光对焊工艺和接头正火工艺提供可靠 依据。 2.试验研究过程 (1)研究内容进行U75V材质的60kg/m钢 轨形式试验;研究各焊接参数对接头质量的影响; 研究热处理工艺及热处理设备对接头质量的影响, 并确定正火工艺;研究喷风冷却工艺参数对接头 质量的影响,并确定喷风参数;验证焊接设备、 辅助设备、检验设备及工装对钢轨焊接及检验的 可靠性。 (2)依据标准TB/T 1632.1_20O5《钢轨焊 接》第1部分的通用技术条件;TB/T 1632.2_2005 《钢轨焊接》第2部分的闪光焊接。 (3)试验过程 首先,试验材料为包钢产 60kg/m钢轨,材质为U75V,钢轨质量符合TB/T 2344(43~75kg/m热轧钢轨订货技术条件》的 要求。 其次,焊接采用GAA100/580闪光对焊机;热 处理采用中频感应加热器;主要检测设备有:智能 型电液伺服3000kN钢轨静弯试验机、15m落锤试 验机和弯曲疲劳试验机、钢轨焊接接头超声波探 伤仪。 最后,进行设备验证、调试焊接参数、试件焊 接、焊缝区清理打磨、正火试验、探伤及力学性能 44 磊 工 检测等工序。 3.试验研究结果及分析 按TB/T 1632.2的规定进行试验要求的各种 检测。 (1)外观经钢轨接头静弯和疲劳试件外观检 测,轨顶面及轨头侧面的平直度分别≤0.2ram、 0.3mm,轨底面的平直度均≤1.0mm,轨头和轨底上 下圆角及轨颚部位均打磨圆顺,母材打磨深度 ≤0.5mm,满足技术条件的要求。 (2)探伤经超声波探伤检测,所检焊接接头 都未出现未焊透、过烧、裂纹和夹渣等缺陷,符合 标准要求。 (3)力学性能试验第一,弯曲试验在智能型 电液伺服3000kN钢轨静弯试验机上进行,支座间距 lm。共做了15根试件静弯试验,结果如表1所示。 从中可以看出焊接接头承受静弯能力完全满足标准 要求,并有较大的富裕量。 表1静弯试验结果 受力 标准要求 试件 破断载荷 挠度 断口 状态 /kN 编号 /kN 情况 4.2O一5 1896 45.1 未断 4.24一l 1875 5O.0 未断 4.24—2 l873 50.1 未断 4.24—3 1896 5O.0 未断 4.24—4 1877 5O.2 未断 轨头 4.24—5 1880 50.1 未断 ≥1450 受压 4.24—6 1896 50.0 未断 5.6—1 1803 50.1 未断 5.6—2 1876 5O.O 未断 5.6—3 l820 50.O 未断 5.6—4 l894 50.1 未断 5.6—5 1855 50.0 未断 广1 A汽车s轨道交通 utomobUe&Locomotive 册1, (续) 受力 标准要求 状态 /kN 验机上进行的。试验采用三点弯曲加载方法对试件 进行疲劳试验。试件长1.60m,轨头向上,加载点在 焊缝处,轨底受拉,载荷比为0.2,加载频率为 5Hz,疲劳次数达200万次,3个试件的焊接接头均 完好无损。 表2冲击试验结果 类别 接头正火喷风冷却 母材 试件 编号 4.2O一6 破断载荷 /kN 1597 挠度 断口 情况 26.O 未断 轨头 受拉 ≥l300 5.6—6 5.18—6 1597 l598 27.0 26.5 未断 未断 第二,冲击试验,落锤高度为3.1m,锤重 1000kg,支座间距1m,每个试件锤击两次,达到了 25个试件连续不断的要求。锤击两次后的最小挠度 22mm,最大挠度25mm。本次试验仅有5个试件锤 击三次断裂,其余2O个试件锤击三次均无断裂,还 有16个试件增加5.2m锤击两次仍未断裂,显示出 接头具有较好的韧性储备。断口均无肉眼可见的裂 取样部位 试样编号 常温A /J 试样编号 常温A /J 1 2 2l 22 2l 22 21 l5 轨头 3 4 5 6 16 17 9 9 23 24 25 26 15 23 11 10 纹、过烧、未熔透、气孔及夹渣等缺陷,仅个别试 件有少量不超标的灰斑,所检断I=1均为合格。 轨腰 7 8 9 10 6 19 21 16 15 27 28 29 30 3I 8 18 12 12 11 除此之外,进行另一冲击试验,结果如表2所示。 冲击试验结果表明,接头正火喷风冷却的焊缝平 均冲击吸收能量为16.2J,与母材平均冲击吸收能量 14.2J相比,提高了14.1%,更是达到了标准规定 (/>6.5J)的218.5%。这是由于接头经正火处理后, 平均值 轨底 11 12 23 32 14 16.2 14.2 组织得到了细化,使焊缝的韧性得到了显著提高。 第三,疲劳试验是委托中国铁道科学研究院金 属及化学研究所在PMS--500屏显式液压脉动疲劳试 第四,硬度试验采用了焊接接头正火喷风冷却 方式,其轨顶面硬度和纵断面硬度检测结果如表3、 图1、图2所示。 表3硬度测试结果 日 件号 3.21—14 部位 轨顶面 轨头 3.21一l5 纵断面 轨腰 Hl Hl/H njI/Hp HRA 最高硬度 W/mm HBW 冷却方式 HRA HRA 接头 正火 喷风 301.O 30.2 29.1 311.9 31.1 28.9 1.036 1.030 0.992 0.894 0.893 27.O 26,O O 5 5 331 36.5 32.5 轨底 标准 冷却 31.5 32.4 1.028 0.882 27.8 1O 36.5 速度>200km/h的线路:1.05≥nj/HP>-0.95,nj1/H,i>0.8 要求 速度 ̄<200km/h的线路: / />0.9, 。/Gi>0.8 注:H 为母材硬度平均值;/4,为接头硬度平均值; 。为接头软点硬度平均值;W为软化区宽度。 从表3可看出,焊接接头经加热喷风冷却后, 轨顶面和纵断面各部位的硬度指标均达到了标准 要求。 图1 轨顶面硬度试块形貌 图2断面硬度试块形貌 参霭 工 热加 驾篓复 . 至要磊 竺 A汽车s轨道交通 1 utomobUe&Locomotive lndustry 第五,拉伸试验结果如表4所示。 表4拉伸试验结果 取样部位 试样编号 11 R /lPa 1020 A f%、 13 取样部位 试样编号 1 R /MPa 1200 A f%) 7.5 母材/轨头 12 13 14 1050 1040 950 12.5 13 l3 喷风冷却/轨头 2 3 4 1070 1080 965 14 10 6 母材/轨腰 l5 16 l7 970 945 1040 12.5 13 12.5 喷风冷却/轨腰 5 6 7 950 965 l100 7.5 8 10 母材/轨底 18 19 1050 1030 l2 13 喷风冷却/轨底 8 9 1110 1080 7 11 平均值 标准要求 1011 ≥980 12.7 ≥9 平均值 标准要求 1058 ≥880 9 ≥6 表4显示,接头经加热喷风冷却后,接头的抗 符合标准要求。 4.结语 拉强度R 平均值为1058MPa,断后伸长率A平均值 为9.0%;与母材相比,强度略有提高,塑性略有下 本次焊接工艺试验确定的焊接参数稳定可靠, 焊接接头各项技术性能均达到了TB/T 1632.2的要 求,可按试验确定的焊接参数进行产品的批量 生产。MW (20120223) 电G乜雷乜雷 降。经加热喷风冷却后,接头的抗拉强度 平均值 和断后伸长率A平均值分别超过标准规定20.2%和 50%,显示出接头的强塑性有较多的储备。 第六,显微组织检测。焊缝和焊接热影响区的 显微组织皆为细片状珠光体加少量网块状铁素体 (见图3、4),均未出现马氏体、贝氏体和魏氏组织, ABB机器人为阿斯顿・马丁 “增光添彩” 4台挂壁式ABB IRB 5500机器人进驻阿斯顿・马 丁,承担起面漆和罩光漆喷涂任务,力助该品牌提升 车辆涂装品质。这批机器人工作范围广,适合整车涂 装,喷涂范围涵盖底盘和前后保险杠。 图3焊缝区金相组织 “IRB 5500是整车喷涂的理想机型。”ABB机器人 英国分部客户经理Robert Low介绍说,“在同类机器人 中,IRB 5500的工作范围最长,配合完美的高精度路 径和ABB静电式旋杯雾化器,实现了整车表面的均匀 涂覆,达到了稳定一致的高涂装品质,并最大限度地 降低了涂料消耗。” ABB集成工艺系统,即闭环过程系统IPS实现了 机器人动作与喷涂过程控制两者间的精准协调,进一 步确保涂装质量的最优化。 图4热影响区金相组织 (ABB公司) 46 荔荔 参磊 … 

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