托电
5、非停次数。
2010年托电公司1-6号机组非停次数预计为3次。 主要预测依据为:
1-6号机组按照台年0.5次非停预测,则2010年全年预测共3次非停。非停时间按照48小时/次计算,共计停运144小时。 6、等效可用系数。
2010年托电公司1-6号机组等效可用系数预计完成92.53%。 主要预测依据为: (1)#1-6机
(1)计划检修时间:2010年计划#1机组C修25天, #3机组A修65天,#5机组A修65天,共计划检修3720小时(155天),台平均3720/6=620小时。
(2)非计划停运时间:预计144小时,台平均24小时。 (3)降出力等效停运时间:预计台平均10小时。 等效可用系数预计:(8760-620-24-10)*100/8760=92.53% 附:2010年机组检修计划表
机组容量上次大修竣工时间 2008-6-24 2004-7-1 2005-9-21 最近一次检修竣工时间 2008-6-24 2009-2-28 2009-6-16 名称 (MW) 1 3 5 600 600 600 申请开工日期 2010-3-9 0:00 预计竣工时间 2010-4-2 23:59 申请天数 25 65 65 检修类别 C A A 2010-4-10 0:00 2010-6-13 23:59 2010-7-15 0:00 2010-9-17 23:59 7 600 2006-06-12 2006-06-12 2010-7-5 0:00 2010-7-29 23:59 25 C 8 600 2006-08-15 2006-08-15 2010-9-2 0:00 2010-10-18 0:00 2010-9-26 23:59 25 C 12 300 2007-12-09 2007-12-09 2010-11-11 23:59 25 C 12、发电设备健康状况分析
(1)#1-#6机2009年1-7月份等效可用系数完成情况分析 1)计划停机,当月95小时,同比升高95小时;累计502小时,同比升高152小时。
2)非计划停机,当月无,同比持平;累计2.27小时,同比升高0.17小时。
3)非计划降出力,当月无,同比降低0.58小时;累计无,同比降低17.28小时。
4)等效可用系数,当月87.20%,同比降低12.73%,比公司目标值88.19%降低0.99个百分点,比行动计划月度分解值85.37%高1.83个百分点;累计90.08%,同比降低2.69%,比公司目标值88.19%高1.个百分点,比行动计划月度分解值87.30%高2.78个百分点。 5)影响等效可用系数的主要因素:
等效可用系数,当月降低的原因是#6机A修,停运571小时,降低等效可用系数12.8个百分点,没有非停和降出力事件;累计影响等效可用系数的原因有#3机C修停机561.5小时,#2机A修停机1431小时,#5机C修停机449小时,6号机大修停运571小时,共计划停运3013小时,降低等效可用系数9.87个百分点,非计划停机1次,停运13.62小时,降低等效可用系数0.05%。总的来看,计划检修是影响等效可用系数的最大因数。 (2)综述
以上设备状况分析可见:1-7月完成今年的等效可靠系数指标,只要控制好非停及降出力,到年底能完成目标值。
我们应继续将避免非停和降低出力事件作为今后的工作重点,严格控制各项因素对机组可靠性运行的影响。
托二
5、非停次数。
2010年托二公司7-8号机组非停次数预计为1次。 主要预测依据为:
7-8号机组按照台年0.5次非停预测,则2010年全年预测共1次非停。非停时间按照48小时/次计算,共计停运48小时。 6、等效可用系数。
2010年托二公司7-8号机组等效可用系数预计完成92.76%。 主要预测依据为: #7、#8机
(1)计划检修时间:2010年计划#7机组C修25天,#8机组C修25天,共计计划检修1200小时,台平均1200/2=600小时 (2)非计划停运时间:预计48小时,台平均24小时。 (3)降出力等效停运时间:预计台平均10小时。 等效可用系数预计:(8760-600-24-10)*100/8760=92.76% 附:2010年机组检修计划表
机组容量上次大修竣工时间 2008-6-24 2004-7-1 2005-9-21 最近一次检修竣工时间 2008-6-24 2009-2-28 2009-6-16 名称 (MW) 1 3 5 600 600 600 申请开工日期 2010-3-9 0:00 预计竣工时间 2010-4-2 23:59 申请天数 25 65 65 检修类别 C A A 2010-4-10 0:00 2010-6-13 23:59 2010-7-15 0:00 2010-9-17 23:59 7 600 2006-06-12 2006-06-12 2010-7-5 0:00 2010-7-29 23:59 25 C 8 600 2006-08-15 2006-08-15 2010-9-2 0:00 2010-10-18 0:00 2010-9-26 23:59 25 C 12 300 2007-12-09 2007-12-09 2010-11-11 23:59 25 C 12、发电设备健康状况分析
(1)#7-#8机2009年1-7月份等效可用系数完成情况分析 1)计划停机,当月无,同比持平;累计无,同比持平。
2)非计划停机,当月无,同比降低63.75小时;累计无,同比降低.17小时。
3)非计划降出力,当月无,同比降低0.5小时;累计无,同比降低0.5小时。
4)等效可用系数,当月100%,同比升高8.62个百分点,比公司目标值91.39%高8.61个百分点,比行动计划月度分解值91.55%高8.45个百分点;累计100%,同比升高1.75个百分点,比公司目标值91.39%高8.61个百分点,比行动计划月度分解值91.35%高8.65个百分点。 5)影响等效可用系数的主要因素:
等效可用系数,当月和累计高的原因是没有计划停机、非停和降出力事件。 (2)综述
以上设备状况分析可见:1-7月完成今年的等效可靠系数指标,只要控制好非停及降出力,到年底能完成目标值。
我们应继续将避免非停和降低出力事件作为今后的工作重点,严格控制各项因素对机组可靠性运行的影响。
呼热
5、非停次数。
2010年呼热电公司11-12号机组非停次数预计为1次。 主要预测依据为:
11-12号机组按照台年0.5次非停预测,则2010年全年预测共1次非停。非停时间按照48小时/次计算,共计停运48小时。 6、等效可用系数。
2010年呼热电公司11-12号机组等效可用系数预计完成96.18%。 主要预测依据为: (1)#11、#12机
(1)计划检修时间:2010年计划#12机组C修25天,共计计划检修600小时,台平均300小时
(2)非计划停运时间:预计48小时,台平均24小时。 (3)降出力等效停运时间:预计台平均10小时。 等效可用系数预计:(8760-300-24-10)*100/8760=96.18%
附:2010年机组检修计划表
机组容量上次大修竣工时间 2008-6-24 2004-7-1 2005-9-21 最近一次检修竣工时间 2008-6-24 2009-2-28 2009-6-16 名称 (MW) 1 3 5 600 600 600 申请开工日期 2010-3-9 0:00 预计竣工时间 2010-4-2 23:59 申请天数 25 65 65 检修类别 C A A 2010-4-10 0:00 2010-6-13 23:59 2010-7-15 0:00 2010-9-17 23:59 7 600 2006-06-12 2006-06-12 2010-7-5 0:00 2010-7-29 23:59 25 C 8 600 2006-08-15 2006-08-15 2010-9-2 0:00 2010-10-18 0:00 2010-9-26 23:59 25 C 12 300 2007-12-09 2007-12-09 2010-11-11 23:59 25 C 12、发电设备健康状况分析
(1)#11-#12机2009年1-7月份等效可用系数完成情况分析 1)计划停机,当月无,同比持平;累计无,同比持平。
2)非计划停机,当月无,同比持平;累计无,同比降低0.44小时。 3)非计划降出力,当月无,同比持平;累计无,同比降低49.88小时。
4)等效可用系数,当月100%,同比持平,比公司目标值93.31%高6.69个百分点,比行动计划月度分解值87.79%高12.21个百分点;累计100%,同比升高0.98个百分点,比公司目标值93.31%高6.69个百分点,比行动计划月度分解值95.99%高4.01个百分点。 5)影响等效可用系数的主要因素:
等效可用系数,当月和累计高的原因是没有计划停机、非停和降出力事件。 (2)综述
以上设备状况分析可见:1-7月完成今年的等效可靠系数指标,只要控制好非停及降出力,到年底能完成目标值。
我们应继续将避免非停和降低出力事件作为今后的工作重点,严格控制各项因素对机组可靠性运行的影响。