高调门的门杆同阀芯脱开导致机组甩负荷事件分析
1. 事故过程
某电厂单机容量为330MW汽包炉。2008年4月21日凌晨3点42分47秒,机组在CCS控制方式之下,实际负荷257.69MW,负荷指令257.45MW,之后开始降负荷,目标负荷240.32MW。3点47分08秒,其实际负荷由241.33MW突然开始下降,10s后负荷下降到221.50MW,30s后下降到214.56MW,最大降幅达26.77MW,前10s内的下降速率达118.98MW/min。负荷下降前主汽温度540.43℃,主汽压力16.85MPa,负荷快速下降之后,主汽温度变化不大,最高541.98℃,最低531.99;主汽压力最高达17.45MPa,最低16.55MPa。在主汽压力17.35MPa ,高旁入口压力17.46MPa时,高旁自动打开,当高旁开度达到50%时,主汽压力升到最高,之后开始下降。运行人员在甩负荷发生后24s ,解除CCS控制方式并于3:50:02,手动停1台磨。在此之后,运行人员将机组稳定下来,重新起磨,将负荷带到240MW左右。
4月21日事故发生后,厂方首先对周围电厂及电网方面进行了调查,发现除此台机组外其它周围机组都运行正常,电网方面也没有重大变化,因而排除了电网原因造成的甩负荷事故。之后经过检查,机组在发生甩负荷时,机组的负荷指令、煤量指令、汽机指令及汽机调门反馈都是正常的,因此怀疑到是否是汽机调门出了机械问题。问题提出后,汽机检修人员对汽机调门进行了检查,没有发现问题。4月24日机组停机进行C级检修,并于5月12日,重新启动。在机组停运期间,检修人员用手操器对所有调门进行了反复的开、关调试,也未发现问题。
5月12日,机组重新启动后,发现汽机组调门全部开足的情况下机组也无法带满负荷,厂方再次将目光聚到了调门上。经过再次仔细的检查,终于发现3h号高调门的门杆同阀芯脱开,经过焊接,机组重新可以带上满负荷。至此,4.21事故的原因才被确认下来。
2. 事故分析
4.21事故原因确认后,再次研究4.21的历史趋势,发现在3点47分08秒甩负荷事故发生后,机组的一级压力从8.94MPa在2s之内下降到7.22MPa。一级压力实际上代表着机组的负荷,同时也代表着在额定工作压力下汽机调门的开度,因此从这里可以推断出汽机的调门应该是有所动作的。但从历史数据上看,汽机的指令和反馈在
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事故发生时未发生突变,而且负荷下降后,汽机的指令和反馈还进一步增大,正确反映了机组对升负荷的要求。而一级压力的突降,应该是反映了汽机进汽量的减少。同时,在事故发生后,给水流量从800.19t/h下降到577.07t/h,最终基本稳定于682.7t/h,而汽包水位只是下降了50mm左右,并基本稳定,也说明了机组的实际耗汽量下降了。
进一步对照汽机组调门的反馈,在事故发生之前,主汽压力为16.6MPa,汽机功率负荷参考为158.28MW,实际电负荷为256.71MW;事故发生之后,主汽压力为16.61MPa,汽机功率负荷参考为156.02MW,实际电负荷为185.75MW。其中,汽机功率负荷参考反映了汽机调门的开度流量,相比事故发生的前后,能够明显看出事故后的流量是减小了很多,由此也证明了事故的发生一定是由于汽机的通流量减少了,而由于主汽门是全开工作的,因此引起通流量减少的是汽机调门的机率很大,而调门的指令和反馈表面上又很正常,因此可基本判定是由于调门的机械部分出了问题,阀门的反馈没有真正的代表实际反馈位置。
3. 事故处理
从事故发生到到机组再次启动,没能很快检查出事故发生的真正原因,一方面是由于4.21事故后,没有确切的指出是由于调门出了问题;另一方面是由于调门断开位置比较隐蔽,检查人员没能仔细核查,从而导致了事故的延续。
为防止类似事故再次发生,除要求检查人员更加的仔细核实外,在CCS控制系统中设计防范控制策略,具体方案如下:
(1)加入实际负荷指令同实际负荷大于20MW切锅炉主控及汽机主控手动条件。 (2)同时增加对由于这种方式切手动发生后,将燃料主控的输出跟踪一下实际给煤量后立即释放,以保证煤量不再增加而加剧事故对机组各参数的扰动。
(3)机务人员应该在条件允许情况下对该调门进行解体,对阀杆同阀芯的断裂原因进行仔细分析研究,同时对其它调门进行比对,确保此类事故不会发生在其它阀门上,保证今后机组的正常运行。
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