7号炉本周铁水质量控制分析
齐万兵
一、铁水物理热
7号炉铁水物理热按操作要求设定为1490~1510℃之间,通过对上周炉温实绩进行过程控制分析,如下。
由单值控制图可以看到控制参数,PT的单值控制图检验结果检验 1.1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。检验出下列点不合格:50, 51, 54, 55, 56, 75, 76。CPK指数为0.45,控制能力较差,主要集中控制在1495-1515℃。不合格点50, 51, 54, 55, 56产生于2月5日中班至2月6日白班,主要原因是计划检修36小时复风后,前期PT偏低,以来仍延续使用热强度降低的4.3米焦20%,炉况上表现炉墙不稳,时有报警,Q值大幅上升且煤气利用率波动大,影响PT值波动,使整个炉温控制能力变差。
二、[Si] 控制
铁水含[Si]过程控制执行范围如上图所示,其中CPK指数为0.88,控制能力较差。由单值控制图可以看到,Si 的单值控制图检验结果,检验 1.1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。检验出下列点不合格: 48, 50, 51, 52, 53。不合格点
26产生于26日白班,主要原因是炉墙不稳,热负荷上升,减氧控料速,并补焦提热,但效果不明显,炉温下线水平,导致[Si]偏低, 有一炉超出LCL。不合格点43产生于27日中班,主要原因是炉墙长期不稳,煤气流失常,导致中班出现两次局部管道,影响炉温波动,铁水含[Si]控制低于目标值下线。 三、[S]控制
铁水含[S]过程控制执行范围如上图所示,其中CPK指数为0.95,控制能力较差。由单值控制图可以看到,检验 1.1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。检验出下列点不合格: 17,19。其值范围在0.041-0.05%,第15点产生于25日,其它三点均产生于26日。主要原因是这两天炉墙渣皮脱落频繁,炉温不易把控,常处于目标下线水平,生铁含[S]明显上升,致控制点超出UCL。 四、原因分析
1、1月1日由于高炉突然断风,导致全灌渣,处理长达13小时左右,复风后发现6#中节膨胀节出漏风,9小时后有扩大迹象,又休风处理。接连的无计划休风,炉缸状态严重变差,复风后炉温一直偏低,恢复达25小时左右,对炉温控制影响较大。
2、本月因天气变化无常,影响BH在(4—15g/m3)波动,在操作上燃料比调整不及时;
3、本月20日—27日,4.3米焦热强度一直偏低,处于61~63范围,影响气流分布,W值和Q值上升,使煤气利用率大幅下降,从而影响炉温控制。
4、本月烧矿含Al2O3仍偏高,影响到渣中Al2O3偏高,同时碱度波动大,烧矿存料不足等现象,在配料计算时难以平衡碱度,从而影响到炉温波动,造成生铁含硫偏高。 5、原燃料发生变化后,导致炉况和炉温波动,退守措施较缓,致使26日和27日炉温水平偏下限,影响了整体的炉温控制过程能力。
6、本月出现两次因喷煤罐和分配器堵塞,影响实际喷煤量达不到设定值,出现少煤现象,同时由于喷煤信息传递不及时,工长采取措施相对滞后,对炉温影响较大。 五、下一步措施
1、精心操作,喷煤分配器出故障时,要提前做好补热操作,同时也要考虑气流的变化及Q值的变化对炉温的影响,必要时可适当控风过渡,避免少煤反应时炉温过低,造成工艺事故。
2、在使用AV90风机时会因天气变化从而影响到BH值得波动,操作中要关注BH值得变化量,及时调整相应的
燃料比,而不是从炉温反应结果去调整燃料比操作。同时在白班操作中风量的萎缩要及时加回,如炉况不允许,就要适当退煤量,保证合适的操作燃料比,避免下料变慢,炉温大幅度上升。要求每位工长要做好日常炉温趋势的管理,提前做出判断。在操作时如果出现偏低规定值时要快速采取提高措施,同时要分析原因。
3、每班都要关注原燃料成分的变化情况或原燃料更改品种时,要跟踪好成分的变化情况,当其有明显变差趋势时,要及时请示作业区领导汇报调度,要求减少或停用该原燃料,确保炉况顺行,炉温稳定。
4、风量要适当控制在规定范围5100-5200m3/min,当超出或降低时要适当作出调整,控制合理的下料,稳定炉温。
5、每班后第一时间要校核碱度,配料时Al2O3小于16%,操作上要做足炉温(PT:1500℃)。
6、操作上要重视Q、W、煤气利用率的变化,在热负荷、煤气利用率与炉温对应关系发生变化时,要及时早调整操作燃料比,如果燃料比过高无法再调节时可适当退负荷操作。
7、2月4日计划检修,各个检修环节要落实安全措施,安全交底要明确清楚。复风前认真检查,逐一确认检修项目
完工后,方可复风。
7号高炉 2017年2月10日