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CFG断桩处理方案

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编制:审核:批准:桩解决方案

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CFG编制单位:编制日期:十二月十八日

一、编制依据

1、相关设计规定:本工程CFG桩解决地基详图结施-03页 2、重要规程、规范

2.1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2023); 2.2、建筑地基解决技术规范〈JGJ79-2023〉。

二、工程概况

1、本工程地基采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)地基解决方案,长螺旋

钻孔,管内泵压混合料灌注成桩。桩身混凝土强度C30,CFG桩以第(7)层粉质黏土层为桩端持力层,有效桩长不小于15.5m。且桩端进入第⑺层土不小于2d(d为桩径)。施工时桩顶标高宜高出设计桩顶标高0.5m,重要桩间距为

15x15mm,桩径4mm,矩形布桩。共2031根桩。设计规定复合地基承载力特

性值不低于460Kpa,单桩竖向承载力特性值不低于750KN。本工程桩顶标高

-11.88;消防

电梯基坑或集水坑)下的桩,桩顶标高-14.480普通电梯基坑下的桩,桩顶标高-13.48;普通集水坑下的桩,桩顶标高-13.080人防集水坑、消防水池下的桩,桩顶标高-12.880施工桩顶标高高出0.5m桩头人工凿除,基础和桩之间设立2厚3:7的级配砂石褥垫层,且最大粒径不宜大于30mm,褥垫层宜采用静力压实法,夯填度不得大于0.9,褥垫层伸出垫层边沿2mm。

2、解决前对地基现场每根桩逐个检查,用全站仪定出发现问题桩的坐

标并在桩基平面图上进行标注。土方施工完毕后形成驻马店甲壳虫商业1#楼需解决桩平面布置图。

三、CFG桩出现问题因素分析及解决方法

1、CFG桩分析导致断桩、粉桩、桩位偏差较大的重要因素:

1.1、CFG桩施工中由于空桩长度过长(7.68米)、施工人员责任心不

强、定桩控制不准确、成桩位置偏差较大、成桩桩顶标高偏差过大。导致挖土中只能采用分层机械断桩。在清理最后一层(0.8米)桩间土施工过程中,小挖掘机掏桩,人工配合开挖桩四周土方后,由于操作不妥及二次开挖基坑导致机械碾压,致使部分CFG桩桩顶设计标高下1mm处开裂及桩顶一下2m范围内或范围外形成断桩。

1.2、在CFG桩施工过程中由于扬尘治理常态化期间施工,商品砼供应

不及时导致砼输送地泵堵管、机械修理、工地现场停电、成桩施工人员大意、虚假记录等因素导致CFG成孔后未及时浇筑砼或砼标号过大,浇筑时间过长从而在桩顶设计标高以下2m范围内或范围外粉桩。

2、解决方法及工艺

2.1对于断桩位置在设计桩顶标高以下2m范围内的CFG成桩:人

工下挖至实际断桩顶以下1mm,桩表面锻凿平整,并清理干净,浇筑混凝土前桩面刷素水泥浆一道,然后用C35商品混凝土补至设计标高,补桩桩径

6mm。(见CFG桩解决断面图)

2.2、对于通过低应变动力实验鉴定断桩位置在CFG桩桩顶设计标高下2 m范围外的断桩按本方案2.4条进行解决。

2.3个别CFG桩在桩顶设计标高下2 m处及大于2m处粉桩的解决环节

为:

先运用人工开挖并剔除粉桩,直至剔除至坚实砼面后再下剔50mm且桩表面锻凿平整,并清理干净。

粉桩长度在2m范围内按本方案上述断桩解决。

2.3. 3粉桩长度在2m范围外,根据现场事实上报设计院出具意见进行

补桩。

2.4. 对于CFG桩位移偏差大的区域拟单独方案执行。对该区域进行复合

地基静载荷实验,并及时把实验结果上报设计院,由设计院根据实际实验结果并参照现场CFG桩实际位移情况做出进一步的解决方案。

2.5对于缺桩的要进行补桩:

施工环节:放线定位一引出控制桩-一开埋设护筒-一校正桩位 钻机就位 钻进施工 成孔检查 孔深复测—安放导管---砼灌注-一验收-一清除回填土至基底标高及剔除桩至桩顶标高

2.5. 2施工工艺

依据现场场地,先在施工区域基底标高上回填30cm~ 50cm素土,然后定位放线并引出控制桩。

采用四轮旋挖成孔:旋挖钻施工为动力头带动钻杆下端的钻头,运用钻头下端的切削刃对土层进行切削破碎,切削的土体被挤进钻斗,装满后将钻斗提高出孔,旋转钻机底盘,并启动钻斗阀门,将土体排放到地面或直接卸在汽车上运走,如此反复,直钻至孔底标高。

2、钻机就位施工:旋挖钻机就位后钻头对准桩位,调整钻杆垂直开钻慢

进,钻至设计标高后,用旋挖斗将孔底虚土清出,亦即成孔。

2、干法成孔孔壁顺直偏差小、孔径垂直偏差小,孔体圆顺且表面粗糙。

2.5. 3施工注意事项

2、钻孔前调整旋挖钻机钻杆保持垂直、保证位置对的,防止因钻杆晃

动引起桩位偏移。

2、初始钻进表土层保证钻杆垂直,缓慢进尺,减少钻杆晃动,钻孔过

程中,采用措施(护筒埋设时高出地面30〜50cm并围堰)。

2、钻孔施工连续进行,如因故停机时及时提钻,防止长时间停钻出现

塌孔埋钻,钻孔完毕及时浇筑砼,若不能及时浇筑间歇时间较长时,钻孔的孔加盖板罩,防止安全事故发生,再次开钻前检查孔深是否出现塌孔。

2、钻机在连续施工钻进过程中,时常观测钻进地质情况,进入砂层、

砾石层时,要严格控制钻进速度,必须低速慢进,防止塌孔。

2、在灌注过程中技术人员随时测量孔内砼面高度,及时调整导管埋深,

保证导管埋置深度在任何情况下不得小于3m(为了保证砼浇筑段有足够的压强,保证砼的密实度),控制在3〜6m左右,桩顶加灌0.8〜1米。

2、孔底清理经监理工程师检查合格后及时灌注砼,在砼灌注前对运至

现场的商品砼进行塌落度检测,检查出厂随车资料、核定立方量,合格时进行灌注。

砼灌注:

2、成孔后进行砼灌注,减少成孔的停置时间,干法成孔的桩基采用垂

直导管灌注砼,靠砼反压出导管形成的扰动产生振捣作用。

2、导管为直径2mm钢管,分节长度为3米,配置1〜2m短节,底节长4m,导管接头为橡胶密封圈丝扣连接,导管内壁圆顺、并根据不同孔深编号

及自下而上标示尺度,导管在吊入孔内时,用导管夹具将其位置固定在孔中心,防止导管碰孔壁。

2、为保证桩头部位砼的密实度,在砼灌注完毕后有吊车提起导管上下

活动让其产生振捣作用并且缓缓拔出导管,使桩头部位增长砼密实度,促使桩头部位砼的质量更好,并做好灌注记录。

四、施工规定

1、人工清挖桩头,断桩接头必须解决干净、平整,杜绝存在土、

灰尘等杂物、断处刷水泥素浆。

2、混凝土浇筑时要振捣密实,防止出现空桩断桩现象。振捣后要收抹,

并用薄膜覆盖。

3、混凝土采用C35商品混凝土,一次浇筑至桩顶标高。振捣密实;后

将表面抹平,表面覆盖一层塑料薄膜在加一层草帘,天气干燥时洒水养护。

4、做好资料的收集及试块的养护。

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