氨水储罐爆炸事故调查报告
篇一:氨水罐爆炸事故事例
1993年9月18日,河南辉县某化肥厂合成车间碳化工段在检修焊接管道过程中,引起氨水罐爆炸,3名维修工当场死亡。 一、事故经过和危害
1988年该厂第二套尿素投产后,碳化工段的碳酸氢铵生产基本停止。1993年6月为满足当地农民的需求,计划再生产一部分碳铵。为此,对碳化工段进行检修,8月底基本结束。尚有氨水槽顶部环焊缝一1m长的裂缝未补焊,氨水罐放空管和循环氨水罐放空差230mm未连接。9月14日,合成车间安排碳化工段长负责完成这两项补焊和接管任务,由车间安全员负责这两项工作的安全措施审批、监督、检查工作。
1993年9月15月16时,工段长从维修班要来2名维修工、1名电焊工,用了两天的时间,按照设备检修有关安全规定和安全员现场要求,在氨水罐周围连接管上,分别加插隔绝挡板。其中氨水罐顶
φ219mm放空管短节中间法兰,加了一直径350mm的挡板,在挡板与下法兰平面之间支撑四个螺母,留出空隙。在焊接氨水罐时,罐内气体又可从挡板下空隙处排出。为防止上下法兰错位,穿了一条螺线未紧固。向罐内(原先装过氨水)连续冲洗清水,
置换合格后,对氨水罐(直径4.4m,高7m)顶部裂开的长1m环焊缝进行了补焊,于16日17时30分结束。
为连接对焊氨水罐顶部和循环氨水罐(南面)顶部φ219mm横放空管,工段长于9月17日上午8时与安全员共同制订两管对接的安全措施方案。
17日对氨水罐和南面的循环氨水罐的两放空管进行一天的置换、吹净工作。18日上午7时30分又接着开蒸汽对两放空管进行吹净。同时向南边循环氨水罐中加清水,水从另一个φ57mm放空管中流出。这一切动火安全措施办完后,由安全员办理了动火证,交电焊工动火。工段长为了落实动火证上“焊线必须接在焊接部位” 的要求,又专门备用了较长的地线。指定维修工为检修工作的现场安全监护员,负责监护氨水罐周围的意外易燃物。9时20分电焊工割去氨水槽顶部放空管南端堵头。工段长和2名维修工均站在氨水罐封头上作业,配置φ219mm放空管短节,当气割将放空管割开后,安全员离开现场到其他岗位检查去了,工段长到车间办公室去了,经过两次气割配合才将短节点焊上去。10时40分在焊接短节时氨水罐发生爆炸,上封头飞出,罐上作业的焊工和2名维修工当场死亡。 二、事故原因分析 1.事故发生的直接原因
根据物质燃烧爆炸的三个条件,查找可燃物和助燃物的来源。 (1)从氨水罐底部液位计取桶内水分析,发现原9月16日加入
的清水变为40tt(滴度)的稀氨水,20日打开氨水罐底部的人孔,发现罐底400mm深的氨水,上部只有150mm深为氨水,下部250mm均为污泥铁锈和碳铵结晶杂质。罐内闻到浓烈刺鼻的氨味和硫化氢气味。取罐底污泥杂物100mL与清水120mL混合搅拌,待澄清后分析水样,即变为34tt的稀氨水。又取罐内污泥与氨水置一小容器内经28℃温度加热,点火试爆进一步证实。罐内置换时原有清水向外排放时进入了空气(20%氧)助燃物。
(2)未放完的罐底400mm深水和污泥混合后,经9月17日一天和18日10时之前28℃气温加热后,清水成为氨水。氨水继续挥发至罐内空间成为可燃物。
(3)在分析火源时,先排除气割时的火花。
1)在气割氨水罐顶部φ219mm横放空管南端堵头时,南、北两管蒸汽均未停止吹净,只是气量减小。
2)氨水罐顶部所插挡板的直径在350mm以上,大于法兰。挡板上平面有,4个螺母被上边法兰压在挡板上,火星很难进入,同时挡板上平面被螺母支撑的空隙,不断向外流水和蒸汽。 3)从现场人员证实事故后甩向罐北边的φ219mm放空管看到,北边管上的堵头板已经割掉,长230mm的短管已经点焊上去。进一步证实气割点焊时并未造成事故,又发现焊机接地线未按动火证要求连接,而是接在氨水罐铁爬梯下距地面1m处。氨水罐顶部法兰上松动的螺丝成为唯一电焊时的大电流导体。松动的螺钉在焊接时因接触不良,极易在法兰挡板下面产生火花,成为引爆
氨水罐顶放空管法兰下部管内可燃混合气的火源。 以上三条是造成氨水罐爆炸的直接原因。 2.管理上存在的问题
(1)检修焊接氨水罐顶部放空管,检修人员又全部站在可燃易爆的氨水罐上进行作业,对于这种严重的违章作业行为,工段长、安全员没有采取措施制止。安全员认为9月16日氨水罐动火前已全部充满清水,充满清水的氨水罐是安全的,根本不用考虑罐内的不安全因素,罐上作业也就用不着制止了。在爆炸事故发生后,还不相信氨水罐是空,并怀疑爆炸时水是否被溅出。直到2名操作工和工段长证实后,才使安全员和调查组成员明白水已于16日晚放完。水放完也无人向安全员作过交代,而且安全员也没有再作二次检查,这是造成事故的一个重要因素。负责此项检修任务的工段长承认,是自己于16日18时30分通知维修工把氨水罐水放掉的,目的是晚上氨水过多时,作为备用罐使用。经16日晚和17日一天,氨水罐内已分解挥发出大量可燃气,18日再行作业时未能重新置换加水。这是造成此次事故的一个主要原因。 (2)电焊机接地线,没按动火证要求,接在爬梯上成为爆炸事故的火源。经查实焊线是电焊工在气割管道之后,安全员、工段长离开现场时,图方便接在下面的。在焊接管道时焊线不准搭在其它设备上作为导电体,这是焊工十分清楚的(动火证安全措施第七条有明确规定)。由此看来电焊工也有不可推卸的责任。这也是造成这次事故的另一个主要原因。
篇二:氨水、液氨罐组及装卸说明提消防 目 次
1 概述 ......................................................................... 2 2 设计依据 ..................................................................... 2 3 设计原则 ..................................................................... 3 4 设计范围 ..................................................................... 3 5 设计方案 ..................................................................... 3 6 流程说明 ..................................................................... 4 7 防腐、保温 ................................................................... 4 8 自动控制 ..................................................................... 8 9 主要设备选型 ................................................................. 8 10 主要消耗指标 ................................................................ 8 11 HSE
措
施 .................................................................... 9 12 执行的主要标准和规范 ........................................................ 9 1 概述
1.1工艺部分描述
氨水自装置吸氨器至氨水罐,氨水罐设置4台80m3,直径3500mm,筒体总长9352mm;设置2
台氨水装车泵42m3/h,共2个鹤位,满足氨水上装和下卸功能。 液氨罐设置3台,其中2台25m3贮氨器, 1台50m3氨水罐,液氨通过压缩机卸车分别至3台液氨罐中,压缩机设置1开1备,卸车鹤位设置1个,以上满足卸液氨要求。液氨罐中的液氨通过
压缩机增压将其送至液化提纯工序及冻机系统,罐顶超压放空至装置中和罐或液氨分离器。 1.2平面布置描述
液氨、氨水罐组属于年产60万吨食品添加剂级液体二氧化碳项目二氧化碳装置一部分, 液氨及氨水储罐布置装置的西南侧,占地约747m2。本单元新建4台80 m3氨水罐, 2台25m3做为贮氨器、1台50m3液氨罐(卧罐)。罐组介质火灾危险性均按乙A类设置。新建罩棚一座,单元内
的防火间距满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的要求。
液氨及氨水装卸区位于液氨、氨水罐组西侧,南侧为CO2罐组,北侧是预留空地,此装卸区介质火灾危险性均按乙A类设置。新建装车罩棚一座,3个鹤位,单元内的防火间距满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的要求。 2 设计依据
2.1改项目项目可行性研究报告及可研报告批复; 2.2改项目设计委托书; 2.3工程 设计基础资料;
2.4改项目提供的基础设计相关资料; 2.5相关的会议纪要。 3 设计原则
3.1 严格执行国家、行业的有关规定、标准、规范和法律。 3.2 根据全厂总流程、物料平衡以及原料、成品的进、出厂方式
等情况,经济合理地确定馏分油罐区及泵房的设计规模。 3.3 优化储运工艺流程,在满足生产操作的前提下,力求简化,减少油品的周转次数,降低油品损耗。
3.4合理利用能源和节约能源,尽量降低油品、油气损耗和水、电、气、风的消耗。 3.5在安全可靠的前提下,尽量利用现有设备和设施,以提高设备利用率,节省投资。 3.6尽量采用先进技术,先进工艺及设备,力求主要技术指标先进、经济合理。适当提高自控水平,减轻工人的劳动强度,提高劳动生产率。 3.7充分注意安全、避免火灾和人身伤害事故隐患。 4 设计范围
用户名称:中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 工程名称:锦西石化分公司碧海长输管道隐患整改项目 项 目 号:2012128B 设计阶段:基础设计
单元名称:碧海公司低凝油罐区 单 元 号:80500 碧海公司低凝油罐区的工程设计。 5 设计方案
5.1本单元碧海公司低凝油储罐用于储存自锦西石化分公司来的低凝油。 5.2罐区低凝油、原油输送泵共用,共2台(利旧),1开1备,满足要求。 5.3管道的吹扫:低凝油(主要是航煤)采用热水吹扫。 储罐配置表详见表5-1,机泵配置表详见表5-2。 表5-1 储罐配置表 表5-2 机泵配置表 6 流程说明
碧海公司低凝油罐区的管道及仪表流程图见图 2012128B80500 PI-02/1。 流程说明分述如下: 6.1碧海公司低凝油罐储存流程 碧海公司低凝油自锦西石化分公司来→管道80500-400/350-P001→管道 80500-400-P002→储罐T3-3。 6.2碧海公司低凝油罐输送流程
碧海公司低凝油储罐T-3-3→管道80500-400-P003→管道80500-350-P001→泵P-1,2→加热炉F1,2~管道80500-400-P001。 7 防腐、保温 7.1 保温要求
本装置保温材料规定使用岩棉。 7.1.1 保温层材料 表7-1 保温材料主要性能 7.1.2 保护层材料
表7-2 保护层材料及其适用范围 注:D0为隔热层的外直径 7.1.3 绑扎材料 表7-3 绑扎材料及其适用范围 7.1.4 保温结构 篇三:氨水罐验收资料 氨水储罐验收申请表
工程名称:宜昌东阳光锅炉SNCR脱硝项目工程 编号: DYG-TL-02 填报说明:
本表一式 2 份,由承包单位填报,建设单位、承包单位各一份。 氨水储罐安装分项工程施工质量验收表
工程编号:07-02-01 性质:主控 (氨水储罐基础)检验批施工质量验收表 (氨水储罐群座安装)检验批施工质量验收表 (氨水罐筒体)检验批施工质量验收表